①烘干机回水改造。普遍存在的问题是烘干机配置低,一般为两柱24烘筒,由于加工织物多为纯棉厚织物,这样烘干机耗汽量约500kg/小时,由于国产疏水器质量差,泄漏量大,一般为6%~7%,由此,伴随着冷凝水的排除,大量的蒸汽随之排出,造成严重浪费,鉴于此,我们将烘干机的回水管路去掉疏水阀,改为截止阀,在其后安装单向止回阀,然后将其出口管路直接引入烘干前的平洗槽,这样,冷凝水和泄漏的蒸汽得到了充分的利用,提高了烘燥效果。
②退煮漂后段清水回用。在设备的流程配置中,退煮漂一般分三段式进行,随着工艺流程越靠后,织物越干净,这样排出的热水也越干净,工艺要求后段水洗用水量为3吨/小时,大量的热水被白白排入水沟形成很大浪费,为此,我们自制储水槽、自动过滤装置,将后段的热水通过过滤,采用微压差传感器控制热水泵变频传送到煮炼段二次使用。
③余热回收。当后段的清水被引入煮炼段二次使用后,煮炼段基本不用再增加用水,就能满足生产需要,这些热在煮炼段经过逆流水洗最后被排除,然而这些被排除的热水仍含有大量的热能,为此,我们专门购入热能回收设备,将煮炼段排出的热水通过冷水热能置换,将20度的冷水重新加热到60~70度然后供设备使用,真正实现了循环利用。
纯腈纶低捻转杯纱用于针织绒布,其成品布面绒毛效应好,匀密柔软,色泽鲜艳,而且布面挺括,手感好。因此,产品供不应求。我厂根据客户要求,开发了98 tex纯腈纶低捻转杯纱(捻度为270捻/m),现将纺纱工艺参数及相应的技术措施作一介绍。
a.原料的选择
为使织物绒面效果好,且有挺括性,因此,在原料的选配上必须考虑到粗细纤维、长短纤维的有机结合。我厂选用了30%的1.67 dtex×38 mm的棉型腈纶短纤,30%的3.33 dtex×51mm的中长腈纶纤维及3.33 dtex腈纶长丝经特殊切断而成38 mm的腈纶短纤,这是考虑到棉型转杯纺纱机的适纺纤维长度而特殊切短的。
b.原料的预处理
由于腈纶纤维的开松度不够好,并丝、束丝多,分梳困难,与设备摩擦因数大,容易产生静电,所以,必须在纺纱之前进行人工预开松后再加油给湿。预开松的设备可采用毛纺B262型和毛机,油剂可选用专门配置的腈纶纺丝助剂,要求具有良好的抗静电作用、柔软性及平滑性,以达到减少静电的产生和增加可纺性。加油量为原料的O.2%-0.3%,加水量为原料的8%-12%,根据季节及天气变化可适当增减2%~4%。将开松好的原料层层交叉铺垫,用高压喷嘴均匀喷洒,然后用塑料薄膜包覆,闷置1O h后待用。
节能减排效果经济效益评价
在烘干机回水改造过程中,彻底克服了疏水器的泄露问题,并将冷凝水全部利用,按耗汽量500kg/小时计算:每天节省蒸汽为:500×6%×20=600kg,如此年节省蒸汽为:600×300=180000kg,蒸汽价格按125元/吨,年经济效益2.25万元。
在清水回用中,每小时可节省90度的热水约3吨,可见单机台全年可节水为:3×20×300=18000吨,约合7.6万元。当然,热水中所含的热量也是非常可观的,18000吨热水从20度加热到90度,所需热量折合蒸汽约为2000吨,按125元/吨蒸汽计算,折合人民币25万元,综合水和热量可见清水回用一项,单机台年效益将达到32.6万元,非常可观。
余热回收阶段,通过板式换热器,将煮炼段的废热水(3吨/小时)采用冷水进行热能置换,可将废热水90度降温到20度排放,同样按20小时/天,300天/年计算,这样置换的热能为2000吨,按125元/吨蒸汽计算,单机台年节省热能折合人民币为25万元。